网站首页 联系我们 网站地图
咨询热线:13785778509
锅炉环保除尘方案全攻略
信息来源:中凯商务 发布日期:2013-05-27 17:50 点击:

1984年在燃烧区2、3风箱中安装了8块递减风量布风板,使该区布风趋于均匀,使炉排左右两侧燃料均匀燃烧,改善了燃烧工况,降低了CLZ,同时提高了炉排侧密封块寿命。下一步可采取铸造较厚炉排片,厚度增加1倍,可使ftf降低一半,CLm也可减少一半以上。节能效果炉渣的颜色比以往白得多,炉渣中可燃物含量(即CLZ)直观上要小得多。炉膛前后拱降低后提高了热辐射,燃料中的白煤更易燃烧,燃料的配比由原来的白煤30%、烟煤70%,提高到白煤、烟煤各占50%,甚至是白煤、烟煤比64.布风板使进风均匀,炉排两侧的燃料燃烧速度一样,炉排左右两侧的侧密封块使用寿命由原来的05a提高到1a.避免了炉排上的炉煤渣出现东边白西边黑的状况,降低了CLZ。

  q2偏大的原因由于我厂锅炉除氧水箱受到热压机尾汽加热,进省煤器水温高达100左右,因此,省煤器传热壁两侧的传热温度梯度t较小,热交换效率低,烟气热量被回收少,致使排烟温度tpy高,即q2偏大。另外,各个班组操作水平不一,空气过量系数py大时,没有及时调整。降低q2的途径把省煤器改为空气预热器,可有效地提高tk,使(tpy-tk)/100减少,从而降低排烟热损失q2。另外,改用空气预热器,也有助于燃料的燃烧效果。因为热风能促进燃料的燃烧速度,直接降低煤渣中的含炭量和减少可燃气体不完全燃烧热损失,燃烧得好,可把渣中含碳量降低至15%以下,提高热效率6%左右,气体不完全燃烧可减少2%左右,干尘回炉再烧效率也可提高2%.估计改用空气预热器可提高热效率8%左右,年节煤可达11%左右(300t以上)。提高燃烧操作技术,使燃料在完全燃烧时,空气量最小,降低一级过量空气系数1,降低py,即降低q2。
  生产车间我厂生产车间使用蒸汽存在以下不合理现象,造成蒸汽跑、冒、滴、漏,必须采取相应措施加以治理。1)锅炉供汽分汽箱和热磨工段分汽箱的冷凝水没有定时排除,造成蒸汽带水多,品质下降,送到热磨机时产生假汽压,蒸汽热能得不到充分利用。2)热压蒸汽进管和废气出管的排冷凝水阀,成了常开排气阀,造成大量蒸汽浪费。q4大的原因q4大的原因是漏煤和灰渣中的可燃物本应燃烬并放出全部热量,但却被排出炉外,造成热损失。一般炉渣里含炭量减少25%,可节煤1%左右,4th-1的锅炉排渣含炭量一般不应超过10%.机械不完全燃烧热损失主要与燃料性质、燃烧方式与燃烧设备结构及司炉的操作技术有关。链条炉排燃烧移动方向与进风流向相同,1/2煤层处于着火层的迎风面之前,来自下部的气流会带走煤层中的微粒,造成较大的飞灰Cfh。链条炉排结构通风截面(ftf)达16%以上,加之长期运行磨损,炉排间隙增大,增加了落灰量Cfh和漏煤量CLm。省煤器烟道结焦堵塞,产生炉膛正压燃烧,大量煤尘从看火孔、炉排前端缝隙飞出,造成很大的飞灰量Cfh。SHL4-25-W锅炉原设计烧无烟煤,但实际上后拱偏高,热幅射强度偏低,燃料中白煤没有燃烬。由于煤渣当成二次产品出售,对煤渣含碳量高就不重视,放松了组织合理燃烧的管理,CLZ含量大,得不到控制。降低q4的途径主要采取了以下措施。降低飞灰量Cfh。要求司炉工在燃料进炉时提前24h浇水,使之渗透均匀,燃料进炉含水量控制在10%14%之间,使煤的比重最小,燃烧时水份蒸发后,使煤的间隙最大,具有均匀粒度和较大的燃烧表面积,利于通风,使细粉煤完全燃烧,且防止大量飞灰。降低后拱和前拱高度。1988年底锅炉翻修时将炉膛后拱降低10cm多,效率有显著提高,但还达不到原设计要求。利用小修时间检查省煤器烟道,清除堵灰,保持炉膛内负压燃烧。提高司炉工的操作管理技术,这是最经济和起显著作用的。合理组织燃烧,恰当调整进风量,使空气和燃料充分混合。控制煤层厚度与炉排移动速度,保证足够的燃烧时间,使燃料燃烬。飞灰在炉膛中要有适当的空气动力,使飞灰中固体燃料有足够停留时间,充分燃烬。
上一篇:布袋除尘器在处理吸湿性、潮解性粉尘时应注意

下一篇:教你了解各类除尘布袋知识
 

泊头市顺达环保设备有限公司 地 址:河北省泊头市泊头市富镇开发区 电 话:0317-8044858  传 真:0317-8044858 手 机:13785778509 13483811693 联系人:陈经理 邮 箱:309578729@qq.com  网 址:www.shundacc.com Copyright © 2013-2020. 顺达环保 版权所有

除尘袋笼